在離心鑄管控制過程中,主要有3個重要參數(shù)。管模旋轉(zhuǎn)速度,由直流電機控制,通過管模旋轉(zhuǎn)形成離心;扇形包翻轉(zhuǎn)速度 ,由比例板—比例閥控制液壓缸完成 ,用來控制鐵液流入管模的速度 ;離心機行走速度,即主機行走速度,也是由比例板—比例閥控制液壓缸完成,用來帶動管模水平移動。生產(chǎn)上要求這 3個速度必須是穩(wěn)定、精確、可調(diào)的 ,且對于不同規(guī)格的管子,工藝上有不同的速度要求。系統(tǒng)控制,改造前的狀況及問題公司 2臺離心球墨鑄管機正式投產(chǎn),由于生產(chǎn)工藝復(fù)雜 ,相互聯(lián)鎖點多 ,自動化控制程度高 ,一直不能連續(xù)穩(wěn)定性的生產(chǎn) ,其中主機行走速度不平穩(wěn)是影響管子成形率的重要原因。離心機澆注行走控制上分兩段 ,承口段行走速度由手動控制 ,距離約 5 0 0mm ,鑄管工藝參數(shù)控制Fig .1 是考慮到承口必須澆注足夠的鐵液 ,有時大口徑管子承口還需反復(fù)澆注 ,用手動控制主機行走速度相對簡單實用些。 重慶魯潤鑄業(yè)(股份集團)有限公司 +86-023-68187331 +86-023-68187330
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